万龙滑雪场在张家口崇礼完成了2026年设备升级计划的核心环节,全面引入PistenBully600E+压雪车。这批新设备搭载了履带液压张紧度自动调节系统与CAN-Bus总线控制架构,针对高负荷传动场景下的能效优化进行了专项设计。雪场管理层表示,这一升级旨在削减约30%的无效燃油消耗,同时提升雪道维护质量与作业稳定性。此次设备更替并非简单的车型换代,而是对压雪作业全流程的精细化管控升级,涉及液压系统、传动逻辑与电子控制网络的深度融合。从实际运营角度看,履带张紧度长期处于非最佳状态所导致的燃油浪费,一直是压雪车高负载工况下的隐蔽损耗点,万龙此次通过技术手段直接切入这一痛点,为国内滑雪场设备管理提供了新的参照样本。
1、液压张紧自动调节的技术逻辑
PistenBully600E+所采用的履带液压张紧度自动调节系统,解决了传统压雪车在长期高负荷作业中一个长期被忽视的效能损耗点。履带在雪道压实过程中承受的负载并不恒定,尤其在陡坡转向、深雪推进与硬雪层切削等工况下,履带张力会因地面反作用力波动而出现瞬时变化。传统机械式张紧机构依赖操作员经验进行周期性调整,响应滞后且精度有限。液压自动调节系统则通过内置传感器实时监测履带拉伸状态与接触压力,在毫秒级时间内通过液压执行器微调张紧油缸行程,使履带始终处于最优张力区间。
这一技术改进的直接效果体现在传动效率的稳定输出上。履带过紧会显著增加行走机构的内阻,驱动电机或发动机需要额外输出功率来克服这一阻力,直接转化为燃油的无效消耗。履带过松则会导致接地压力分布不均,雪面压实效果下降,同时加剧履带与驱动轮之间的冲击磨损。液压自动调节系统在这两个方向上都形成了闭环控制,既避免了过度张紧带来的附加能耗,也防止了松弛工况下的传动损失。从CAN-Bus总线读取的运行数据显示,在同等雪况与作业路径下,液压自动调节系统介入后,行走机构的电流负荷波动幅度收窄了约35%。
液压系统的可靠性在极端低温环境下得到了重点验证。张家口崇礼冬季气温常低于零下20摄氏度,液压油粘度升高会对调节响应速度产生影响。PistenBully600E+的液压回路采用了低温适配型密封组件与加热式油箱设计,确保在严寒启动阶段液压系统仍能保持正常的工作压力与响应速率。万龙的技术团队在2025年冬季进行了为期两个月的实地测试,结果证实液压自动调节系统在零下25摄氏度环境下的响应延迟控制在0.3秒以内,满足高强度夜间压雪作业的实时性要求。
2、CAN-Bus总线控制与能耗管理
CAN-Bus总线控制架构的引入,使压雪车的各子系统从独立运行转向了协同管理。在传统压雪车上,发动机、液压泵、行走马达与履带张紧机构各自拥有独立的控制单元,彼此之间缺乏实时数据共享。这导致整车的能量分配往往处于粗略平衡状态,无法针对具体作业负载进行精细调整。PistenBully600E+通过CAN-Bus网络将所有关键执行元件的状态数据汇集至中央控制器,实现了对发动机转速、液压系统压力、行走速度与履带张紧度的联动调节。
能耗管理逻辑在这一架构下发生了实质性变化。中央控制器能够根据雪道坡度、雪层密度与作业宽度等实时参数,动态匹配发动机的输出功率与液压系统的流量分配。例如在深雪推压工况下,控制器会优先保障行走马达的高扭矩输出,同时适当降低液压振动器的功率分配,避免发动机陷入高负荷低效率的运行区间。实际运行数据显示,在万龙滑雪场最常见的雪道压实作业中,CAN-Bus总线控制使发动机的平均负荷率提升了约18%,单位面积的燃油消耗量下降了约22%。

数据传输的稳定性是整个控制系统的基石。压雪车在雪道上持续振动与冲击,对电子元件的抗干扰能力提出了极高要求。PistenBully600E+的CAN-Bus网络采用了冗余节点布局与增强型屏蔽线束,关键信号通道设置了双路备份。万龙技术团队在冬季运营期间对总线网络进行了持续监控,未出现因低温或振动导致的通信中断或数据丢包现象。控制系统的自诊断功能还能对液压系统泄漏、传感器漂移等潜在故障进行预判性提示,帮助维修团队在晨间例检中提前排除隐患。
3、高负荷传动能效的优化路径
高负荷传动能效的提升是此次设备升级的另一核心目标。压雪车在作业时需同时克服雪面滚动阻力、推雪阻力和坡度重力分量,传动系统的效率直接决定燃油消耗水平。PistenBully600E+的传动链从发动机到履带驱动轮进行了系统性优化,包括采用高效变矩器、低损耗传动齿轮组与智能润滑系统。变矩器在低转速区间即能输出高扭矩,减少了发动机在高负荷工况下的转速攀升幅度,从而降低了燃油消耗。
变矩器的锁止世界杯中心逻辑针对压雪作业特点进行了专项标定。在持续推进工况下,变矩器尽早进入锁止状态,消除液力传动中的滑差损失。而在起步或转向时需要柔性输出的场景,液力变矩器则维持一定程度的滑差,避免传动系统出现冲击负载。这套控制逻辑与CAN-Bus总线获取的行走阻力信号深度绑定,实现了传动模式的无缝切换。实际作业数据显示,在万龙滑雪场典型的雪道坡度区间内,传动系统的平均效率从原来的72%提升至84%,燃油消耗量下降了约17%。
润滑系统的改进同样对传动效率产生了积极影响。PistenBully600E+配备了按需供油式智能润滑装置,根据齿轮箱温度与负载状况自动调节润滑油喷射量与喷射周期。在低温启动阶段,润滑油粘度较高,系统会减少供油量以避免搅油损失;在持续高负荷运行阶段,系统则增大供油量确保齿轮与轴承的充分润滑。这一动态调节策略使传动系统的机械损失在低温工况下减少了约12%,同时延长了润滑油的使用周期,降低了维护成本。
4、万龙滑雪场的运营管理升级
设备技术升级之外,万龙滑雪场在运营管理层面也进行了配套调整。新设备的引入不仅仅是替换老旧车队的硬件更新,更涉及作业流程的重新设计与人员技能的针对性培训。雪场管理层将PistenBully600E+的作业数据接入雪场综合管理系统,使压雪作业的进度、油耗与雪道状态能够实时呈现于调度中心。这一数据链路打通了设备运行状态与雪道维护计划的关联,使夜班压雪团队能够根据次日雪道使用需求灵活调整作业顺序与压实深度。
操作员的培训体系同样经历了更新。液压自动调节系统与CAN-Bus控制界面的操作逻辑与传统压雪车存在显著差异,操作员需要理解系统反馈信息并做出正确判断,而非单纯依靠机械操作手感。万龙与设备供应商合作开发了专项培训课程,涵盖系统原理讲解、故障模拟处置与节能操作规范等内容。经过培训的操作员在实际作业中能够更充分地利用自动调节系统的效能,进一步挖掘设备的节能潜力。从雪场内部统计来看,操作员的熟练程度直接影响设备油耗的波动幅度,经过系统培训的机组平均油耗比未培训机组低约9%。
燃油消耗的削减效果在实际运营中得到了初步验证。万龙滑雪场在2025-2026雪季的前两个月对新旧设备进行了同工况对比测试,结果显示PistenBully600E+在完成相同雪道压实任务的情况下,单位面积的柴油消耗量比旧款车型下降了约28%,接近30%的预期目标。考虑到整个雪季的作业时长与雪道面积,这一降幅将显著降低雪场的燃油成本与碳排放总量。雪场方面同时注意到,新设备的维护间隔周期较旧款延长了约30%,意味着全年维护工时与备件消耗也将同步下降。
从技术路线到运营落地,万龙滑雪场此次设备升级呈现出完整的闭环逻辑。液压张紧自动调节系统与CAN-Bus总线控制不是孤立的硬件升级,它们通过传动能效优化与能耗管理机制形成了协同效应。雪场在冬季运营中实际获得的燃油消耗数据,进一步印证了这套技术组合在压雪车这一细分工程机械领域中的实效性。压雪作业的效能提升,最终体现在雪道质量的稳定输出与运营成本的持续控制这两个维度上。
张家口崇礼作为2022年冬奥会雪上项目核心赛区,在赛事之后持续保持着对雪场硬件设施的投入力度。万龙滑雪场的设备更新并非个例,区域内多家雪场也在同期推进压雪车队的现代化改造。PistenBully600E+的技术路线在崇礼的应用表现,为国内滑雪场在设备选型与节能管理方面提供了可量化的参考数据。雪场运营的精细化水平正在从人工经验驱动向数据驱动转变,这一趋势在压雪作业环节体现得尤为明显。当前的技术条件与管理模式已经能够支撑滑雪场在维持雪道品质的同时,有效控制能源消耗与环境影响,这对于滑雪产业的可持续发展而言具有直接的现实意义。